铝电解多功能机组ML55-V型空压机的工作原理及常见故障.pdf

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1、T蓍6Y胛L.铝电解多功能机组ML55-V型空压机的工作原理及常见故障陈海杭’,马彦光’,赵志厚’,李振国,张源源(1.内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司,内蒙古呼和浩特0102002.沈阳创联炉窑技术有限公司,辽宁沈阳110032)摘要介绍了空压机的工作原理,包括进气系统、压缩机组件、油气分离器、后冷却器和带冷却器的压力润滑系统。对空压机在运行过程中的排气温度高造成空压机停机等5个常见故障进行了分析,并针对其故障的原因给出了处理办法。关键词多功能天车;压缩机;系统;故障中图分类号:THI7文献标识码:A文章编号:1671-7597(2O14)05-0074一O1铝电解多功能天车空

2、压机选用上海英格索兰压缩机有限公水,水分离器将析出冷凝水分离、排出。司生产的ML55一V系列螺杆压缩机。该空压机专为铝电解多功1.5带冷却器的压力润滑系统能天车配套设计,适用于铝电解多粉尘、高温、HF气体和强磁表1空压机常见故障及处理方法场的环境。它是多功能天车的核心设备,主要的供气动力源,序故障故障原因措施当空压机出现故障时,多功能天车无法完成打壳、加料、做保温、号现象抬母线、出铝等作业,甚至由于没有吹灰功能,可能影响到天排气1.润滑油冷却效果不好车的正常行走。温度1.更换润滑油2.油冷却器粉尘大,21空压机的工作原理高造散热效果差.清理油冷却器1成空33.增强通风,降低环境温度

3、空压机由进气系统、压缩机组件、油气分离器、后冷却系.周围环境温度高4压机4.重新调整系统压力统和带冷却器的压力润滑系统组成。.系统压力太高5停机5.更换新排气温度感应塞1.1进气系统.排气温度感应塞不准1.止回阀关闭不严1进气系统由空气滤清器、加载蝶阀和加载油缸组成。.更换止回阀空滤2.在加载高压下,突然停机压缩机工作时,进口产生负压,将周围的空气吸入压缩机2中有造成断油阀关不住2.加强操作工管理内,经空气滤清器进入主机,在进口处设置加载蝶阀控制系统,3.最小压力阀关不严3.更换最小压力阀加载油缸用来控制加载蝶阀的开启或关闭。油4.更换断油阀4.断油阀关不住51.2压缩机组件5.断

4、油阀电气控制故障.检查电气控制元件及线路1.放气阀关不严或未关1.检查放气阀及控制系统压缩机组件由压缩机主机、电动机和止逆阀组成,其中压加载2.最小压力阀关不严2.更换最小压力阀缩机主机由一对阴阳转子及壳体组成,当其工作时,阴阳转子油缸3.最小压力阀调整值太低3.重新调整最小压力阀在壳体内高速旋转,使空气沿啮合线向排气口挤压。当到达排3不能4.加载机构犯卡4.检修机构气口时,封闭腔的容积达到最小,压缩空气随同润滑油一同被加载5.加载油缸内泄严重5.更换加载油缸排出,油气混合物通过止逆阀进入油气分离器。6.加载电磁阀未得电6.检查电气控制系统1.3油气分离器7.加载电磁阀管路接错7.

5、重新按正确的方法连接管路油气分离器由外壳和油分离芯组成。油分离芯由两个同心1.管网漏气严重1.检查管网纤维筒组成。2.加载蝶阀没有打开2.检查加载蝶阀从压缩机排出的空气和润滑油混合物,进入油气分离器,系统3.加载油缸没有加载3.检查加载油缸系统在油气分离器内部档板的作用下,混合物沿简体外壳的内壁旋4压力4.压力开关调整不当4.重新调整压力开关转流动,油滴受离心力的作用聚合后落入油箱底部分离出来。低5.压力开关失效5.更换新压力开关空气中剩余的小油雾,进入油分离芯,凝聚在纤维上形成6.空滤芯堵塞严重6.更换新空滤芯油滴落到油气分离器的外壳内或油分离芯的底部,油分离芯内7.排水阀在打开

6、的位置7.检查排水阀及电气控制系统的润滑油经回油管路回到压缩机内。1.控制继电器故障1.更换控制继电器此时,空气中的润滑油全部从空气中分离出来,不含润滑空压2.控制回路故障2.检查控制回路油的压缩空气经最小压力阀排出,进入后冷却器。机不3.紧急停车按钮在断开位置3.紧急停车按钮复位5能正4.主电源未送电4.给主电源送电1.4后冷却系统常启5.过载继电器过载后未复位5.过载继电器复位此系统包括交换器和水分离器。动6.星角启动转换时间过长6.调整星角转换时间继电器压缩空气经后冷却系统冷却后,进入管网使用。7.进口蝶阀开口过大7.调整进口蝶阀开口度交换器用来冷却压缩机排出的空气,析出水蒸

7、气中的冷凝“(下转第52页)“R&D[TMIN,XFEAS]=feasp(1misys)P=1.Oe一008P=DEC2MAT(1misys,XFEAS,P)0.24250.0045S=DEC2MAT(1misys,XFEAS,S)0.0045—0.0022O=DEC2MAT(1misys,XFEAS,Q)S=1.Oe一0l0:}:H=DEC2MAT(1misys,XFEAS,H)一O.1890O2)为检验仿真程序的准确性需要进行实例验证,为此设定O0.0393稳定性

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