液压支架立柱的故障分析及综合技术改造-论文.pdf

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1、科技创新与应用l2o14年第30期工业技术液压支架立柱的故障分析及综合技术改造王亮(冀中能源股份有限公司东庞矿机电科,河北邢台054201)摘要:东庞矿井下综采工作面服役的ZY5000型液压支架立柱在使用过程中频繁出现内部窜液的状况,通过拆检、分析故障立柱,对立柱进行技术改造以及采取一套合理的管理措施降低立柱故障率,适用于井下生产条件。关键词:安全阀;缸体胀缸;快速泄压;技术改造引言小,焊缝处受剪切力),焊接强度变小,压力过高时造成焊缝处受剪液压支架用来维护采煤工作面顶板,并隔离采空区,为采煤机切力开裂导致掉底。和刮板运输机及操纵人员提供安全的工作空间。支架与顶板之

2、间支1.2立柱技术改造撑承载的力学原理,包括初撑增阻、承载增阻和恒阻三个工作阶段,东庞矿井下使用的ZY5000型液压支架立柱长期服役,故障立也就是立柱工作过程。立柱的密封性决定支架本身的增阻性,安全柱中缸体胀缸占据相当大的比例,原因是顶板瞬间来压或压力极限阀溢流性能决定了可缩性和恒阻性,因此立柱、安全阀是保证液压时,立柱不能完成快速泄压造成缸体胀缸,同时也会引起密封损坏。支架工作性能的关键元件。1.2.1立柱外缸底部打19的孔,内径为sbl9无缝钢管、连接东庞矿井下21103综采工作面安装后初采期间出现的立柱内头、阀座组成的导流装置,阀座上安装一个DN20/25—5

3、00L安全阀,部窜液,2904A综采工作面短时间内立柱频繁出现故障,通过拆检、使立柱的泄压流量增大原有的2倍,调定该安全阀动作值,实现与分析立柱故障原因,建立一整套保持安全阀有效、乳化液浓度合理另一个安全阀分级动作;有效的保护立柱因活塞腔的乳化液泄出不和高洁净度的管理措施,提高立柱的使用寿命,确保井下的安全生及时造成的胀缸。产。1.2.2采用乳化液自动配比装置,适时监测乳化液浓度,保证乳1ZY5000型液压支架立柱的综合技术改造化液浓度在合理的范围内;增加高压反冲洗过滤装置以及乳化液的1.1立柱故障分析·双重过滤,保持乳化液的洁净度。通过对升井立柱进行拆解、检查、分

4、析,立柱故障主要为立柱胀1.2.3提高缸体底部焊接工艺或预先分批焊接加固。新焊接工缸、活柱和中缸外表面的硬伤、划伤、密封件损坏以及缸体掉底。艺是缸底插入缸体内距离12mm(图2),当缸底受压时焊缝几乎不1.1.1胀缸的原因是顶板瞬间来压,安全阀流量小,立柱不能完受剪切力,不会受到影响。成快速泄压造成缸体胀缸,同时会引起密封损坏。立柱中缸、外缸同1.2.4建立每套支架安全阀的工作档案,定期进行调校,确保安时胀缸则是顶板压力超载后安全阀失效不能正常卸载造成,安全阀全阀定压有效开启。失效的一般原因是:阀芯生锈或被杂质卡死,不能可靠动作。而升井2结束语立柱并未发现此现象,缸

5、体塑性降低,或顶板瞬间来压时立柱安全液压支架立柱的综合技术改造,在东庞矿井下工作面的成功使阀泄压不及时造成立柱胀缸。用,提高了立柱的使用寿命,有效的降低立柱故障率,节省维修资1.1.2立柱表面的锈蚀由于镀层损伤以及乳化液浓度、清洁度金,增强了液压支架的工作性能。同时降低了检修工人的劳动强度,不够造成锈蚀,乳化液内含有杂质容易引起缸体内部的划伤。减少立柱更换、维修的时间,保证了东庞矿井下工作面安全有序的1.1.3立柱拆过程中发现活柱、中缸密封处定位轴肩处有损伤生产,为今后矿井21103、21114、2701、2902A、21111、$2713主采工凹点,原因是立柱拆装

6、、搬运的过程中碰撞造成,及现场使用中镀层作面提供了强有力的保障。脱落划伤所致。立柱在正常的升降过程中凹点处切白挡圈,致使白参考文献挡圈受到的横向剪切力变大,最终导致密封损坏(图1、图2所示)。【l1刘志政,赵继云,李广洲,等.液压支架立柱控制回路的故障模式另定位轴肩处受到磨损,轴肩尺寸变小卡不住白挡圈,立柱升降过与影响分析『J1.液压与气动,2012(6).程同样会引起密封的损坏。【2]李风云,孙慧峰,熊旭平.液压支架立柱自降故障分析与排除方法叽煤矿机械,2007(2).[3]胡振南,杨银帅,孙建明.液压支架立柱故障分析及修复工艺fJ].科.技视界,2014(13)

7、.]广—1_————一作者简介:王亮(1985一),男,河北沧县人,毕业于河北理工大]j—·——一J甓【1学,机电助理工程师,现任冀中能源股份有限公司东庞矿机电科技{1I术员。注:1、密封(鼓型圈)2、此面上的凹点或磨损引起密封损坏图1活柱LJ./-._暑T—L巾k_图2中缸注:1、密封(鼓型圈);2、此面上的凹点或磨损引起密封损坏:3、日工艺此处焊缝受剪切力易掉底1.1.4中缸掉底原因旧焊接工艺的局限性(缸底插入缸体内较—.100—.

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