变换气脱硫系统扩能改造总结.pdf

变换气脱硫系统扩能改造总结.pdf

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1、化工设计通讯煤化工与甲醇第43卷第2期ChemicalEngineeringDesignCommunicationsCoalCemicalMethanol2017年2月变换气脱硫系统扩能改造总结朱艳成,段培高(河南理工大学,河南焦作454000)摘要:通过利用原有变换气脱硫和精脱硫设备进行扩能改造,在保证系统安全稳定运行的情况下,达到了提高负荷,增加产量的目的。关键词:变换气脱硫;扩能;改造方案;运行情况中图分类号:TQ546.5文献标志码:B文章编号:1003–6490(2017)02–0015–02SummaryonCapacityExpansi

2、onRevampingofShifted–gasDesulfurationZhuYan–cheng,DuanPei–gaoAbstract:Byusingoriginalshifted–gasdesulfurationandfinedesulfurizationequipmenttorevampecapacityexpansion,theloadandproductionwereincreasedundertheconditionofsafeandstableoperationofthesystem.Keywords:shifted–gasdesul

3、furation;capacityexpansion;revampingscheme;runningcondition1前言离器;原四台干法脱硫塔(Ø3400mm,H~19000mm)改为山西晋煤天源化工有限公司是具有年生产能力360kt成氨、精脱硫塔,两两串联使用。另增加两台分离器作为精脱硫塔40kt甲醇、600kt尿素的大型煤化工企业,分别为两套“18–30”入口分离器使用。此方案优缺点如下:装置。其中变换气脱硫工艺采用加压NDC脱硫、喷射氧化再优点:①改造时间短,投资较小;②原有设备位置不用生工艺。合成及尿素装置通过技改和新增装置扩能,产能已变

4、动,只需对两台精脱硫塔进行塔内改造。达到总氨500kt,尿素800kt的能力,目前变换气脱硫装置通缺点:①工艺操作难度加大;②现场工艺管道改动较大。3过气量为7机(原料气压缩机)约240000m/h满量运行,变通过综合比较,选择方案二进行技术改造。换气脱硫工段已经大大超出了设计运行气量。而随着技改工2.3.2因为脱硫原设计中再生系统处理能力较大,脱硫液3作的进行,系统最终要达到9机满量运行的标准。变换气脱硫循环量1800m/h,每小时处理H2S为200kg。改造后三系列脱33工段已经无法满足生产要求,因此需要进行扩能改造。硫塔设计两塔循环量分别为36

5、0m/h和380m/h,改造后脱硫32主要技术要求液循环量约为2200m/h,因前工段增加了半水煤气脱硫装置,2.1要求达到变换气脱硫的工艺指标如表1、表2入变脱系统H2S降低了,每小时处理H2S为168kg。循环量和表1变换气脱硫前半水煤气组系统负荷虽然增加了约20%,但含硫量仍在范围之内,可以满成份CO2COH2N2ArCH4H2SCOSCS2足生产的需要。考虑到系统循环量增加了20%,现有再生槽的含量%28.32.0252.316.90.190.29200mg/m310mg/m3液位调节器通过量可能无法满足要求,因此在原有液位调节器(ф700m

6、m)等高位置增加了一个新液位调节器(ф350mm)。表2变换气脱硫后半水煤气组分2.3.3改造后工艺流程如下成份CO2COH2N2ArCH4H2SCOSCS2来自变换出口的变换气并联进入一系列变换气脱硫、二33含量%28.32.0252.316.90.190.295mg/m5mg/m系列变换气脱硫和三系列变换气脱硫(原精脱硫塔改造)。出3塔气体经分离器分离后进入脱碳系统,出脱碳后经过分离器2.2改造后要求通过气量≧75000m/h和精脱硫(原两台干法脱硫塔改造)送入后系统。2.3改造方案说明三系列出塔富液分别送至一系列和二系列出塔富液管线,净化车间工

7、艺流程如图1后分两个系列进入原变换气脱硫装置的闪蒸槽、富液槽、富变换气湿法脱硫塔干法脱硫塔脱碳液泵、喷射氧化再生槽、贫液槽、贫液泵后分三股分别送入三个变换气脱硫塔。喷射氧化再生槽浮选出的硫泡沫进入硫合成气压缩机精脱硫泡沫槽,通过硫泡沫泵打入熔硫釜得到单质硫。图1工艺流程简图3改造及开车运行情况2.3.1方案选择3.1改造过程方案一:方案确定后,首先对新精脱硫(原脱硫干法脱硫塔)进将变换气脱硫系统的干法脱硫塔(Ø3400mm,H~出口管道进行预制,现场安装完毕,只余新精脱硫系统进出19000mm)从系统中隔离出来,从变换来的工艺气只通过湿口管道碰头。公

8、司于2015年9月开始进行系统大修工作,期法脱硫塔脱硫后,经过气液分离器后送往脱碳工段。将干法间将新精脱硫系

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