深孔分段爆破掘进天井.doc

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1、深孔分段爆破掘进天井发布时间:2010-03-0514:36 完成时间:197l~1974年,1980~1982年工程地点:湖南黄沙坪铅锌矿完成单位:中南大学、湖南冶金研究所、湖南黄沙坪铅锌矿项目主持人及参加人员:陈寿如等撰稿人:陈寿如、林大能1基本情况黄沙坪铅锌矿属中温热液裂隙充填交代矿床,围岩有灰岩、砂页岩、矽卡岩、花岗岩和石英斑岩,以灰岩为主。主要矿物有铅矿、闪锌矿、黄铁矿和斑铜矿。矿岩一般稳固,矿石ƒ=6~8,灰岩ƒ=6~12,花岗岩和矽卡岩ƒ=12~16,矿岩松散系数为1.4~1.6,矿石体重一般为3.4~3.98t/m3。采用水平分层干式充填法为主的

2、采矿方法,掘进工作量大。其中,天井的工作量占总掘进工程量的1/3。天井一般深度为15~36m,大部分在28m以上,有充填井、溜矿井、废石井、通风井和人行井。端面为1.5m×1.5m,2m×2m及ф3.5m的圆井,倾角为65°~90°。以前采用普通法掘进,存在工效低、劳动强度大、粉尘浓度高、作业条件差、木材消耗量大、安全性差等缺点。为解决这一系列问题,湖南省冶金工业局下达了科研任务,试验组大胆提出了“深孔分段爆破掘进天井”的设想,并于1971年上半年开始试验,经过十余年的试验,表明对于倾角70°以上、高度在36m以内的普通天井来说,“深孔分段爆破掘进天井”的新工艺

3、是成功的。2凿岩工艺深孔分段爆破掘进天井,即在天井设计范围内,采用深孔凿岩设备一次钻完天井所有炮孔,然后分段爆破成井。2.1钻机先采用YQ-100型、YQ-100A型及YQ-80型钻机。进行上向凿岩,该方法有以下缺点:炮孔偏斜大,凿岩速度低,由于炮孔流水,电机容易受潮烧坏,因此改为下向凿岩,采用TYQ-80型钻机,大大提高了穿孔速度。2.2钻架改进和试制了TYQ型钻架,它主要由立柱、副立柱、大框架、小框架组成。整个运动靠液压油缸操纵;以立柱为中心,除以0.5m为半径的死角外,能钻半径为1.8m任意位置的炮孔,实现了一次立钻钻完全部天井炮孔。对提高炮孔质量、减少辅

4、助作业时间和加快成井速度起了重要作用。2.3钻具的改进(1)钻杆。使用TYQ型钻架的同时,选用了ф6Omm的钻杆,它的直径与孔径之差由原来的50mm减到30mm左右,改善了排粉条件,提高了穿孔速度。(2)开门钻头。为消除或减少钻孔开门时炮孔偏斜,采用了фl70mm的开门钻头,首先将岩石凿平,保证开孔时钻孔不移位,对提高炮孔质量起到了良好作用。(3)钻头。改用柱齿钻头,一方面,提高了钻头的使用寿命,在ƒ=12~16的花岗岩中:片状钻头寿命为16~20m,柱齿钻头为50~60m,在灰岩中,片状钻头寿命为36~50m,柱齿钻头为300m左右;另一方面,因提钻更换钻头次

5、数大大减少而减少了辅助时间,使纯凿岩时间的比例由原来32%~35%提高到50%~55%;使台班效率由6~8m/台班提高到15~20m/台班。同时省去了钻头修磨工序,减少了辅助作业人员。此外,孔径变化均匀。试验证明,采用柱齿钻头对保证炮孔质量、减少粉尘浓度、提高凿岩效率、降低凿岩成本是有利的。(4)扩孔钻头和并联导向器。天井爆破效果的好坏,取决于初始补偿空间和破碎角的大小,为扩大空孔面积,改进扩孔方式,设计和试制了并联导向器;同时采用了ф150mm的扩孔钻头与并联导向器相结合的扩孔方案。实践表明,扩孔钻头和并联导向器的应用,对改善爆破条件、提高一次爆破分段高度具有

6、重要意义。2.4钻孔工艺开钻前根据设计要求检查硐室,测定好天井方位和倾角,给出中心点和孔位;打好吊环孔,然后安装钻机,并调整好钻机的方位和倾角,使之符合设计要求。开孔时首先用ф170mm开门钻头,将孔口凿平,然后用ф130mm或ф150mm左右的开孔钻头开孔,开孔要慢速、减压、精心操作,当孔深钻到原岩深0.1~0.2m时,停止钻进,校核钻机的方位和倾角。使之符合设计要求,并清除孔内积渣、埋设套管,换上ф90mm的钻头进行凿岩,并在冲击器后接2~3根导向钻杆,以控制炮孔偏斜。3爆破工艺3.1掏槽方式深孔天井爆破系一次钻孔,分段爆破成井,因每次爆破后要求所有的炮孔畅

7、通,故掏槽应相当可靠。1980年以前采用直径与装药孔相等的llOmm空孔。从1980年开始试验扩孔,以ф170mm的大空孔作为平行炮孔掏槽的自由面,取得了一定效果。1982年开始试验并联导向器套孔和先扩后套的联合扩孔方案,成功地使用双空孔和三空孔,即将ф90mm孔扩成ф150mm后,再利用并联导向器在孔旁钻一个ф130mm的空孔或者在ф90mm孔旁钻2个ф130mm的空孔方案;增大了空孔面积,改善了爆破条件,使装药槽孔允许偏差增大,提高了爆破的可靠性,在现场试验中均取得良好效果。3.2爆破参数的确定3.2.1孔径根据使用的钻孔、钻具,装药孔径定为ф90mm,以ф

8、90mm、ф130mm、

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