罩极电动机结构优化设计

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时间:2018-01-07

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1、罩极电动机结构优化设计  摘要:它的不同点是在焊短路环处被切掉了,这样一来,短路环就沉在定子的断面之下,线架底部的高度可以减小到1.5mm,这样,线圈每匝的周长减少了6mm,从而减少端部用铜,同时,短路环的长度也有所减短,也节省了铜材。关键词:罩极电机优化设计节省铜材Abstract:Thespecialpointiscuttingthesplicebetweenshort-circuitringwelding,sotheshort-circuitringsissubmergedinthestatorcross-section,and

2、theheightofthebottomframecanbereducedto1.5mm,sothateachturnofthecoilcircumferencereduceto6mm,thuscanreducethecopperintheend.Whilethelengthoftheshortcircuitringshavealsobeenclipped,whichalsosavecopper。Keywords:shadedpolemotoroptimaldesigntosavecopper中图分类号:TM32文献标识码:A1.引言

3、4罩极电机以其结构简单、可靠性高而被广泛用于家用电器和商用制冷的风循环系统,作为蒸发风机和冷凝风机使用。但他的缺点是效率低,耗材量大,如何提高电机效率或在效率不变的情况下减少耗材,则成为诸多生产厂家的所面对的实际问题。本文以电机设计基础为指导,考虑到罩极电机结构的特殊性,结合我厂生产工艺实际情况,优化电机电磁设计和结构设计、使得电机的最终性价比得以提高,增强了我厂在同类产品中的竞争力,从而为厂里带来经济效益。与此同时,耗材的减少,为社会节约了资源。2.优化设计方案1)普通型罩极电机的结构如图(a)所示,电机为凸极结构,采用集中式绕组,

4、在凸的磁极一边焊接有短路绕组,通常称之为短路环,短路环一般超出定子端面1.5mm左右,有焊点的一侧会更高一些,在2.5mm左右,套在定子上面的绝缘线架底端高度至少要4.5mm,这样电机绕组的长度在有效长度的基础上至少需要增加9mm,即端部铜线耗材较多,如能减少端部用铜,则可降低电机制造成本,带来经济效益。本文正是顺着这一思路,成功减少电机铜材的案例。图(a)普通型定子4电机定子冲片如图(b)左图所示,一般为0.5mm厚硅钢片,我们在叠压时,最上面3片和最下面5片可以叠压如图(b)右图所示的冲片,他的不同点是在焊短路环处被切掉了,这样一

5、来,短路环就沉在定子的端面之下,线架底部的高度可以减小到1.5mm,这样,线圈每匝的周长减少了6mm,从而减少端部用铜,同时,短路环的长度也有所减短,也节省了铜材。图(b)定子冲片对比图(c)更改后定子图(d)绕线更改前后对比示意图在这种情况下,电机的性能有什么变化呢?我们来试分析一下。首先,电机只是上下几片叠片在短路环一侧缺一个角,电机铁心的有效截面积基本没有变化,即可以认为电机主磁路没有变化;其次,电机线圈匝数没有变化,但每匝长度变短了一些,线圈电阻会小一些,这样一来,电机的铜耗会略有下降;短路环的长度变短,短路绕组电流会有所上升

6、,电机温升可能有所上升,但综合电机绕组的铜耗,可以认为电机的性能基本保持不下降,而略有优势。3.试验验证4我们通过增加一副冲片模具,得到了上述定子,再开了一副线架模具,同时对槽中绝缘纸尺寸也做了调整,得到了优化后的整机,在对不同叠厚的电机进行对比测试后,我们得出结果与设计目的相符,现以叠厚30mm电机(型号:YZF18-30)为例,其配同样的风叶负载性能测试测试结果如下:从上表中可以看出,这一优化设计是成功的。以一台电机的材料成本35元人民币计,一台电机可节省1.225元,如年产量100万,则可节省成本122.5万元。这一优化设计,我

7、们申请了实用新型专利,并已经取得证书,专利号:200720110454.x。4.结语本文所实践的结构优化设计,工艺实施起来较为简单,只要前期投入一幅冲片模具和一副线架注塑模具即可,大慨为3-5万元,工艺改进成本较低,如采用高速冲级进模,则在开模时考虑这种结构,则厂家不需要增加定子模具成本,且生产效率不变。这一优化设计的工艺实施,已经得到了我厂量产的验证。参考文献:[1]小功率电动机湖南工程学院内部使用教材[2]谭敦生麻洪儒邢大成改善罩极电动机起动力矩的方法电机技术2005年04期4

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