沈家铺油田调驱调剖技术探究和应用

沈家铺油田调驱调剖技术探究和应用

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1、沈家铺油田调驱调剖技术探究和应用  【摘要】依据油田开发情况和油藏特点,分析开发矛盾,选择针对性调驱体系,实施深部调驱治理,缓解油藏的层内、平面和层间矛盾,扩大注水波及体积,治理效果和经济效益显著,为同类油藏的开发提供了宝贵经验。【关键词】概况;问题;预交联颗粒;有机凝胶;现场实施;效果;认识1.油田概况沈家铺油田位于黄骅凹陷南部,孔店构造带中部,北临枣园油田,南接王官屯油田。沈家铺构造是一个被北东向和北西向两组断层复杂化的背斜构造,主力含油层位为孔一段枣V油组;断块水流方向以北东方向为主;纵向上划分枣V油组的1#、7#小层,厚度30-50米,其中V油组的2#和3#-小层为主力生产层,

2、两主力生产层虽采出程度高,但剩余可采储量仍高,是治理和挖潜的主要目的层。5区块含油面积5.8km2,地质储量2556.7×104t,可采储量285×104t,断块油藏埋深1950m-2500m。储层物性以中孔中渗为主,平均孔隙度21.6%,渗透率161×10-3μm2。油田原油性质较差,属重质高凝原油,地面脱气原油密度0.9346g/cm3,粘度1381mPa.s,凝固点30℃,含蜡18.2%,地层水水型为CaCl2,总矿化度41988mg/L;原始地层压力20.3MPa,压力系数1.12,地层温度81.3℃,断块属于典型的复杂油藏。2.存在问题1998年5月整体投入开发,油井68口,

3、日产油298t/d,综合含水79.58%,采油速度0.43%,采出程度7.12%,自然递减18.42%;注水井32口,日注能力1838方/d,月注采比1.2,累计注采比1.09。自注水开发以来,水驱方向与物源方向一致,注水方向性强;区块年注采比由开发初期的1.32下降到1.01,存水率由0.5下降到0.28,地层压力由18.01MPa下降到17.33MPa;区块含水由35%上升到79%,含水上升较快;油层动用程度由65%下降到61%,存在较为严重的层内、平面和层间矛盾。区块具有完善的注采井网,注采关系明确,注采井数比为0.51,注采对应率76.7%;油井注水见效明显,水驱控制储量控制程

4、度达到74.31%,油层连通程度较高,双多向受益井比例达74.1%。因此该区块适于开展油藏的深部调驱治理工作。3.调驱体系的选择经过多年的现场实践,大港南部油田形成了成熟的调驱工艺技术和体系,主要有以下两种调驱体系:⑴预交联颗粒调驱体系5该体系主要适用于非均质性强、存在高渗透带的油藏实施调驱,它具有以下特点:一是预交联颗粒由地面合成、烘干、粉碎、分筛制备形成,避免了地下交联体系注入地下不成胶、抗温、抗盐性能差等弊端,对油藏的适应性广,耐温、耐盐性能良好;二是预交联颗粒粒径变化大、膨胀倍数高、膨胀速度快;三是颗粒吸水体膨变软,外力作用下在多孔介质中运移时表现出“变形虫”特性,颗粒的形变运

5、移可扩大调驱涉及范围和体积,达到深部调剖液流转向目的;四是预交联颗粒适宜在大孔道、高渗带的高含水油藏实施深部调驱。⑵有机凝胶调驱体系该体系在配制初期交联剂与聚合物不发生反应,注入地层后在地层温度条件下发生化学反应,缓慢交联,成胶后强度高,适用于中高温油藏。该体系通过加入不同浓度的聚合物、交联剂和稳定剂,能有效地调控成胶时间和强度,形成的凝胶耐温和稳定性能良好,适于油藏深部的大剂量调驱。根据该复杂断的油藏特点和开发矛盾,我们选择了”预交联颗粒+有机凝胶”相结合的调驱体系,预交联颗粒粒径1-3mm,浓度0.5-0.7%,占总注入量40-60%;有机凝胶浓度0.3-0.5%,用量所占40-6

6、0%。4.现场实施情况5为了提高调驱治理效果,我们选取该断块11口注水井实施整体调驱,处理半径按0.2倍井距计算即32米;单井调驱液用量2450方;防止调驱液进入低渗层后造成油层伤害和污染,施工排量3-5方/小时,爬坡压力控制在2-4MPa。施工过程采用不动管柱敲施工,先注入预交联颗粒封堵高渗透层,后注入有机凝胶扩大波及体积和面积,实施油藏的深部调驱;有机凝胶分段注入,每个段塞注入完成后候凝120小时。5.效果⑴调驱治理后充满系数FD平均由0.75上升到0.90,在同等注水量条件下,注水压力由14.5上升到了18.3MPa,平均上升了3.16MPa;90分钟压降曲线由3.5MPa下降到

7、1.4MPa,平均下降了2.31MPa;注水启动压力平均上升了2.6MPa,注水井指标显示调驱效果良好。⑵区块水驱开发指标好转,油层动用程度由61%稳升到为63.5%,含水上升率由7.48降低到—2.9,自然递减率由18.4%下降到4.31%,综合递减率由14.53%下降到-1.56%,油藏开发指标明显好转,区块稳产基础得到加强。⑶实施区块整体调驱后,井组有效率达95%,有效期内实现纯增油6476吨,有效期控递减增油9066吨,投入产出比达到1

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