转炉炉底动态控制

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1、.-攻关工程总结?转炉炉底动态控制?工程从07年12月开场进展,到现在为止已有一年时间。转炉炉底控制主要是希望通过调整炉渣成分和溅渣参数,来到达控制炉底的目的,动态的含义在于能不断地根据转炉的实际情况来调整炉渣成分和溅渣参数,以便获得稳定的炉底高度,到达良好的冶金效果。一、工程工作进展情况1动态调整炉渣成分07年9月针对转炉炉底炉底经常波动的情况,制定了?3#转炉炉底维护方案?,后对实际效果进展跟踪发现,3#炉的实际效果并不是太理想,3#炉炉役后,炉底持续下降。原方案中没有充分考虑不同液面下对炉渣碱度与MgO的要求,仅仅是对应了终点的碳含量。后对?维护

2、方案?进展了修改,经过试验,此方案效果比较明显,炉底不断上涨,但是随之又带来一些其它问题,出现化渣困难、粘烟罩等问题。此时只通过调节渣中的MgO和碱度很难再将炉底将下来,唯一好的方法就是采用化炉底操作。之后又对炉底维护方案进展了第二次修改,修改后的方案在溅渣调渣上又做了具体的划分,不同液面高度时,调渣量参加量和种类有所不同,对应的终点碳水平也做了更细地划分。同时参加了化炉底操作的标准,保证在炉底偏高时,急时有效地降低炉底。到08年初,在调整炉渣方面已经根本形成标准。接下来几个月根据形成的标准对炉型进展控制。-.word.zl.-从实际效果来看,如果转炉

3、连续冶炼普碳钢,溅渣按照正常操作,炉渣成分对炉底影响较为明显。如果转炉冶炼低碳钢较多时,炉渣那么对炉底控制起辅助作用,关键还在于溅渣操作,如果溅渣效果不好,炉底熔池侵蚀速度非常迅速。另外喷补也十分重要,如果能在冶炼低碳钢间隙有一定的喷补时间,那么溅渣效果也会有一定改善。3月23日1#转炉进展炉役,炉龄8995。为了尽量防止炉役期间冶炼品种钢,在这之前根本上每天都要生产一个浇次的X80,另外还有供顺义冷轧的低碳品种,这样对转炉影响较大,为此作业区同生产技术室制定了针对1#炉炉役之前的护炉措施。3月20日又制定下发了双炉生产期间的护炉措施。双炉生产期间冶炼

4、大局部都是普碳钢,所以根据以往经历判断,炉底应该呈上涨趋势,所以终渣MgO按8~10%控制。根据实际情况来看,炉底不仅上涨,而且速度较快,两座转炉都屡次进展了化炉底操作。双炉期间由于周期原因,所以将补炉时间压缩到40分钟,然后通入氧气助燃烧结。在这次双炉生产中,普碳钢炉底控制问题仍然没有得到很好的解决。主要矛盾在于:周期紧X没有充足时间对熔池渣线部位进展喷补,而炉底在不断上涨,出现了“底厚边薄〞的现象。如果此时再化炉底,会进一步加剧熔池和渣线部位的侵蚀。1#炉开炉时由于低吹管路旁通翻开,低吹枪局部堵塞,所以前几十炉没有溅渣,低吹管通了以后,开场溅渣。4

5、月17日测厚熔池870mm,所以决定隔炉溅渣,一直到4月25日,溅渣的力度都不大。熔池厚度770mm,侵蚀速度偏快,对岗位强调了溅渣的质量,强调了炉渣MgO的控制,4月28日测厚熔池根本没有继续侵蚀,4月30日,熔池厚度增长到800mm。从以往的操作来看,岗位对新炉的维护重视程度还不够,炉龄较低时熔池侵蚀速度较快,就是无视了溅渣护炉的结果。1#炉的炉底始终都保持在1000mm左右,还是比较理想的,如果保证熔池渣线的厚度,炉底可能会有所增长,但是只有这种控制手段才能保证转炉整体炉况稳定,否那么很容易造成炉底和熔池同时的快速侵蚀。-.word.zl.-2#

6、炉和3#炉在1#炉炉役期间由于品种较为单一,出钢温度也不高,所以炉底一直都保持在较高为止,并从转炉液面来看,一直也都成上涨趋势。炉役期间两个炉子都化了2到3次的炉底来控制炉底的高度。根据以往的经历,炉底上涨后都很难降低,这个月也是同样,1#炉开炉后一周,虽然终点碳有所减低,但是炉底还是较高,依然保持上涨,尤其是2#炉在1#炉开炉后其每班方案炉数降低,炉底最高时到达1400mm,受炉底影响,熔池状况十分良好,厚度一直都保持在600mm以上。3#炉在1#炉开炉后,方案炉数略有降低,随着品种钢的增多,化了一次炉底后,在1周时间内炉底没有上涨。从转炉的测厚图与

7、炉渣对应趋势上看,终点碳平均值和TFe的上下与转炉炉底上下没有明显的对应关系,分析认为炉底的上下控制关键在于炉渣成分调整和溅渣的枪位调整,而且很大程度上还取决于品种钢安排的冶炼方式,如果品种钢过于集中冶炼,就对炉衬影响很大,所以生产中应该尽量防止一个炉座连续冶炼低碳品种,也应该防止一个炉子过多冶炼普通品种,最好能进展交替冶炼,这样最有利于炉底与其它部位炉衬的控制。1#由于是新炉子,往往容易被无视,特别是前期,如果控制不好,在现在的品种构造下,很容易造成快速的熔池炉底侵蚀,一旦熔池炉底控制不住,对于今后的维护来说将更加困难。所以在5月份1#炉一直都是关注

8、的重点,通过不断地催促岗位的溅渣操作,前1000炉过后,1#的炉况还算不错2试验溅渣枪位整个6

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