碳洗塔带灰、带水原因分析及技术对策

碳洗塔带灰、带水原因分析及技术对策

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1、碳洗塔带灰、带水原因分析及技术对策许令奇(安徽淮化集团有限责任公司,安徽淮南)2003-09-16    我公司“18·30”工程德士古气化装置自2000年8月开车以来,一直存在着碳洗塔带灰、带水问题,表现为:(1)碳洗塔阻力上升较快(1个月左右阻力增至0.2MPa以上),停车检查发现除沫器结灰严重,说明碳洗塔阻力上升主要是因为除沫器堵塞;(2)后工序变换炉之前的煤气分离器的分离冷凝液量较大,灰随合成气带入变换炉后,影响变换催化剂的活性,降低了催化剂的使用寿命,且变换系统阻力上升较快,运行3个月后,阻力增加0.3MPa以

2、上,迫使系统停车处理,严重影响了系统的经济运行。此问题被公司列为2002年“八大攻关课题”之一。经过两年来的不断摸索,近期终于取得实质性突破,找出了带灰、带水的原因,并在此基础上进行工艺参数调整和设备改造,效果显著。1 带灰、带水现象及原因分析1.1 带灰、带水现象   结合两年来的运行实践,伴随着我们对碳洗塔内件的局部改造,带灰、带水问题可分为两个阶段。   (1)碳洗塔改造前,开车初期碳洗塔不带水,阻力缓慢上升,约半个月后,碳洗塔阻力(停车检查发现主要是除沫器结灰)上升到一定值,开始发生带水现象,带水量较大,且塔板给

3、水量越多带水量就越大。在这个过程中,变换系统阻力一直缓慢上升(停车检查发现是合成气带灰所致)。对此,我们采取塔板扩孔、增加一组除沫器等办法,起到了一定的作用,但未有明显改善。   (2)经过分析我们认为,当碳洗塔阻力达到一定值后,带水量随塔板给水量增加而增大,很可能是除沫器压差变大后产生虹吸现象,使二层塔板给水随除沫器降液管返回到除沫器被带入后工序。于是我们移去了除沫器降液管,开车后的最初20天碳洗塔不带水,但阻力仍缓慢上升,当阻力上升到一定程度后,碳洗塔开始带水,但带水量较少、较稳定,并不随塔板给水量变化而变化,而变换

4、系统阻力仍和以前一样缓慢上升,三个月左右,系统因变换阻力大被迫停车处理。1.2 原因分析   对于前一种大量带水现象,通过移去除沫器降液管已得到解决。要理解后一种“前期不带水”而当碳洗塔阻力上升后才发生带水的现象,首先必须认清一个概念,即带灰、带水其实是一个问题。出碳洗塔的合成气中水蒸气几乎是饱和的,当合成气中灰含量大时,合成气中的附着物增加,带水就多。其实开车前期也一直存在着带灰、带水现象,表现为碳洗塔、变换系统阻力一直缓慢增长,只不过此时除沫器的分离效果较好,合成气中附着水被分离后又回到塔内,所以从变换炉之前的煤气分

5、离器看不出较多的冷凝液量,这就是开车前期我们看到的“前期不带水现象”;随着运行时间变长,除沫器集灰越来越多、阻力慢慢增大,当阻力增大到一定程度后,除沫器流通通道变小,合成气通过除沫器的流速增大,使除沫器分离作用逐渐丧失,此时煤气分离器分离的冷凝液量逐渐变大,这就是所谓的后期带水现象,但此时的带水和塔板给水量无关,只与系统负荷及通过除沫器的气体流速有关。   通过以上分析得知,产生带灰、带水现象的根本原因是合成气含灰量大,亦即说明合成气洗涤部分出了问题。德士古气化对合成气的洗涤有四步:气化炉激冷室、喷嘴洗涤器、碳洗塔塔釜、

6、碳洗塔塔板。喷嘴洗涤器对干气的洗涤效果较好,影响因素为气体流速、喷嘴洗涤给水量;影响塔板洗涤效果的因素为塔板给水量、塔板开孔率、穿过塔板孔的气体流速、塔板堰槽高度等;影响气化炉激冷室、碳洗塔塔釜洗涤效果的因素为激冷室和碳洗塔液位、穿过液封的时间以及洗涤水中的灰含量。是什么原因使洗涤效果变差了呢?通过研究我们发现:正常生产中,气化炉激冷室和碳洗塔液位是可控制的,且一般都按工艺指标操作,喷嘴洗涤器、碳洗塔塔板给水量都是可调的,在给水量一定时,喷嘴洗涤器和碳洗塔的洗涤效果只与负荷有关,负荷过高(在实际生产中不允许)或过低都会影

7、响洗涤效果(实际生产中低负荷运行时碳洗塔阻力上升较快已得到验证),而在正常生产负荷下,影响洗涤效果的因素中变化最女的则是气化炉、碳洗塔洗涤水中的灰含量(喷嘴、气化炉运行工况的好坏对洗涤效果也有较大影响,因其是不可控因素,这里不讨论),因为我公司德士古气化装置设计运行灰分为14.78%,实际运行中煤的灰分都在20%左右,煤灰分条件改变后,系统循环水量未作调整,使激冷室、碳洗塔洗涤水中的灰含量变大,影响了洗涤效果,合成气中的灰含量增大,造成碳洗塔、变换系统阻力上升。灰分为14.78%和20%时所对应的各设计参数和实际运行参数

8、对照见表1。2 技术改造及效果      通过上述原因分析并结合实际工况,我们做了以下两个方面工作:(1)调整系统与洗涤有关的工艺运行参数(见表1);(2)考虑到碳洗塔塔板开孔率较难改变,适当增加了塔板堰槽高度,以增大合成气穿过塔板水相的时间。改造完成投入运行后,我们重新制定了工艺指标,并加强工艺管理,但由于设备、阀

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