高炉降料面方案及安全措施

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1、仅供参考[整理]安全管理文书高炉降料面方案及安全措施日期:__________________单位:__________________第1页共7页仅供参考[整理]高炉降料面方案及安全措施第二炼铁厂8#高炉目前炉墙结瘤,操作炉型较差,煤气流分布偏析,气流较乱,高炉操作困难,炉况稳定性差,燃耗高,指标差。公司拟定于2013年5月23日对8#高炉降料面炸熘喷涂造衬,规整炉型,消除影响,提高技术经济指标。一、领导小组组 长:姚克虎副组长:范兴新 耿磊 李见成组员:冯国祥 徐明喜 郭辉 徐芹来苑少刚 王海高 刘立辉 申立华 代红卫田建刚 乔治富 彭永文 二、停炉目标:1、

2、 降料面到风口中心线高度;2、 排净渣铁;3、 安全停炉。三、停炉方法:采用炉顶打水空料线法。四、停炉前各项准备工作:1、 停炉前(降料面)保证炉况顺行,降低炉渣碱度,提高铁水含硫以改善铁水的流动性。提前两个班加萤石洗炉,每批300kg,用量约30吨,保证炉缸活跃。本次降料面炸瘤喷涂计划用时4天,更换气密箱2天,烘炉2天。为保证在重新开炉达产顺利,要求停炉前排净渣铁。2、 停炉前,全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备正常,全面进行安全隐患排查,漏水冷却壁改为蒸汽冷却;3、 确定煤气在线监测装置可以正常使用;第6页共7页仅供参考[整理]4、 重点检查炉顶雾化打水装

3、置,炉顶打水装置安装流量表,保证稳定的供水量。5、 做好热风围管的支撑工作,防止小套拉下后围管变型。6、 准备好扒料工具。五、停炉料:1、 轻负荷料Q1:控制停炉降料面前到达风口位置。(焦比460kg/t,煤比100kg/t)矿批:17000kg,焦批(干基):4400kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.05~1.10,镁铝比控制在0.75。每批料体积约为17m3,共计12批。2、 轻负荷料Q2:控制停炉降料面前到达炉身底部位置。(全焦冶炼,焦比按600kg/t)矿批:17000kg,焦批(干基):5700kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.00~1.05,镁铝比控制在0

4、.75。每批料体积为19m3,共计15批。3、 盖面焦Q3:控制停炉降料面后期顶温,停炉前到达风口位置。焦批(干基):5700kg。每批料体积为9.5m3,共计8批。六、降料面停炉操作:计划5月22日20:30开始降料面,次日6:30料面降到预定位置,高炉休风完毕。第6页共7页仅供参考[整理]1、5月22日17:00开始装Q1负荷料,装完Q1负荷料后加焦一车(约5吨),在第13批开始装Q2负荷料,第20批附加焦一车(约5吨),在负荷料上完后停止上料,视顶温情况上盖面焦。保证所有的称量斗、振筛、运矿皮带、返矿皮带空,焦仓空2个仓用于打质量较好的焦炭,空1矿仓以备装水

5、渣,其他矿仓根据需要决定是否空仓;2、 停止上料后,说明停炉料达到风口位置,减、停煤,风温根据炉温情况控制;3、 停止上料后开始控料线,收起探尺到检修位,将气密箱冷却氮气开至最大。降料面初期全风作业,富氧量控制在3500m3/h以下,根据顶温情况开始打开炉顶喷雾水(为防止爆震,严格控制打水量),顶温严格控制在250℃-400℃以内。在顶温上升较快时,装入盖面焦,盖面焦打水至饱和状态,可以有效控制顶温的快速上升。如果装入净焦效果不十分明显,则及时减风至可控状态,减风之后,通知仪表将煤气自动放散设定值由195kpa降到180kpa,保证外网煤气管道安全。可根据减风情况

6、,停止喷煤。4、 预计Q2轻负荷料到达风口位置后,富氧量控制在2000m3/h以下;5、 随着料面降低,当第一次爆震发生后,立即减氧并减风控制;6、 预计料面降到炉身下部位置时,控风到正常水平的30%,开一个炉顶放散(每小时倒换一次,倒换时要先开后关,注意顺序),布袋除尘进行切煤气操作,按长期休风程序执行。切煤气后,顶温可控制在400℃以内,但必须保证气密箱温度不超标;7、 随着料面的降低,逐步减少风量,防止出现过吹而形成管道;8、 降料线过程中,根据风量计算燃烧焦炭量,计算炉料下降到的位置。并根据前两炉出铁量,组织出最后一炉铁,大喷铁口(最后一炉铁控制在东场出铁

7、,铁口角度从11°提到13°)。当风口变浑浊,高炉、热风炉按照长期休风程序进行休风。炉顶雾化打水按温度分级控制从而控制打水量,每个温度级为50℃。9、 休风后高炉漏水冷却设备蒸汽全部关闭,其余冷却设备逐步控制冷却水量;第6页共7页仅供参考[整理]10、 使用黄沙将铁口全部盖死,防止炉缸吸入空气而产生煤气;11、 打开炉顶检修人孔进行通风凉炉,进行清理炉墙,如有结瘤,组织进行爆破炸瘤;12、 爆破炸瘤后,进行清理炉墙进行。13、 炸瘤后清理料面,铺水渣与铁皮,施工厂家进行高炉喷注造衬。(喷注方案由喷注厂家提供)七、安全措施:一、降料面安全措施  定于2013年5月2

8、2日20:

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