三菱数控系统维修100例

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1、三菱CNC故障诊断及排除8例1关于#6451参数设置引起的通信故障数控系统为E60:第1例客户报告故障现象如下:在传送PLC程序时中途中断,断电后,重新设定#6451=00110000,屏幕立即变为灰屏。只有将#6451=00010000,屏幕又恢复正常。将系统做维修格式化(系统旋钮=7)后,系统屏幕又能够正常操作。再次将#6451=00110000,系统又变成灰屏第2例客户报告故障现象如下数控系统为E60。在初始调试将#6451=00110000后,系统变成灰屏。以上两例都与参数#6451相关。分析:在三菱数控系统中,#64

2、51用于指定对CNC系统进行PLC程序传送。如果设置#6451=00110000(bit5=1)则进入GX通信状态,即将三菱专用的编程软件“GX-DEVELOP”开发的PLC程序送入CNC系统。如果设置#6451=00010000,(bit5=0)则进入RS232通信。用于传送参数,加工程序等。在本例中,一旦设置#6451=00110000,就出现灰屏,即使做维修格式化后故障仍然不能解除。这一故障与PLC通信有关,也可能是不符合格式的PLC程序引起了通信错误。处理:设置NC系统旋钮=1,使PLC程序停止,解除PLC程序的影响。

3、再设置#6451=00110000,此时未出现灰屏,传送正常PLC程序后,系统正常。在第一例中,向系统传送原PLC程序后,观察到GX软件的对话窗口有“PLC程序报警信息”,这是首次观察到的现象。将PLC程序格式化后,再传送正常程序,系统正常。2.系统原点漂移:一台控制系统为M64的铣床。运行三月后客户报告出现下列故障现象:停电一晚,第2天上电后运行时,出现位置偏差,目测有3mm—6mm,9.8mm,,以当日基准设定为G54坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。凡停电4小时后,再开机,就出现上述故障,连续一个月每天出现上述故障。要

4、求客户对“原点挡块”,“原点开关”做了紧固,仍然出现以上故障。笔者到达工作现场后又仔细听取了客户的报告,证实每天上电后出现的位置误差在9.8mm。出现误差的频率很高。笔者在现场做了10次回零实验,每次都能准确回零。回零速度:高速=6000mm/分,爬行速度=200mm/分;螺距=10mm;正向回零,时间下午14----15点启动回零运行,能正常回零,在零点位置做固定标记。连续回零十次都能正常回零,零点在固定标记处,分析和判断:出现的误差为9.8mm,而螺距为10mm可能是回原点出现问题。观察”回零数据”画面:其“栅格量”=9.

5、95—9.937.此数据不正常,这表明原点开关的“ON”点(“ON”点----指原点开关进入爬行区间后脱开原点挡块的“位置点”---NC系统从该点寻找“Z向脉冲”做为电气原点)距第1栅格点只有0.063mm,如果有其他机械因素的影响,其“ON”点就可能落到第1栅格点左侧。系统就会认定第1栅格点为电气原点,所以原点就相差了一个螺距。调整参数#2028栅罩量(挡块延长量)后,“栅格量”=4.9此数值正常;必须注意:#2028和螺距的单位不一样,调整#2028栅罩量时,必须以1/1000mm为单位,例如欲设定5mm的栅罩量,必须设定

6、#2028=5000.另外:必须注意设定参数#1229,在“回零参数”画面上,设定#1229bit6=0------栅格量的显示值为“ON”点到“电气原点”的值。#1229bit6=1------栅格量的显示值为“栅罩量ON”点到“电气原点”的值。在使用#2028调“栅罩量”时,必须设定“#1229bit6=1”,这样才能观察到调节后的效果。结果:经过调整参数#2028栅罩量(挡块延长量)后,使“栅格量”=4.9“栅格量”数值在正常范围,该机床工作正常,再未出现原点漂移。;3C64CNC上电之后出现“Z55RIO未连接”报警故

7、障现象: 某专机上应用三菱C64CNC,上电后出现“Z55RIO未连接”报警。但实际已经连接远程I/O;观察和处置:上电后:1.在C64NC本体上DIO接口的上方的灯开始为红色,约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。2.将电缆R211两端屏蔽层接地,重新安装接地铜棒。仍未消除故障。屏蔽层单端接地未消除故障。3.将该电缆和RIO安装到另一台E60数控上,通信正常;证明该电缆和RIO没有问题。4.将参数#21102bit2=1,报警“Z55RIO未连接”信息消除,但“在C64NC本体上DIO接口的上方的灯

8、开始为红色,上电后约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。”即RIO通信实际仍然没有完成。在I/F诊断画面上没有任何信号输入。5.调整过RIO站号,不起作用,以前即使站号不对,只影响输入信号的地址号。不会发出报警。NC本体LED报警为:AL910041

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