复混肥生产设备的改造.pdf

复混肥生产设备的改造.pdf

ID:52974705

大小:140.61 KB

页数:2页

时间:2020-04-05

复混肥生产设备的改造.pdf_第1页
复混肥生产设备的改造.pdf_第2页
资源描述:

《复混肥生产设备的改造.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第40卷第2期化工技术与开发、,01.40No.22011年2月Technology&DevelopmentofChemicalIndustryFeb.2011复混肥生产设备的改造韦毅1,2李建三,王桂英’2(1.广西化工研究院,广西南宁530001;2.广西大学化学与化工学院,广西南宁530004)摘要:对50kt·复混肥生产装置试产过程中出现的问题进行分析并提出技改措施。设各改造后,成球率提高到85%,产品外观得到改善,质量提高,实际生产能力达到装置设计能力。关建词:复混肥;设备改造;成球率中图分

2、类号:TQ440.5文献标识码:B文章编号:1671-9905(2011)02—0059—02广西化工研究院新建成5Okt-a.复混肥生产装2烘干机置,主要生产高、中、低浓度三元复混肥,试产过程中设备运转不理想,产品颗粒圆度差,成球率低,在产品烘干过程中,烘干机入口风道尾端与筒生产能力不达标,尤其是生产过程中出现粘结堵料体交汇处有时会出现堵料现象,特别是停机几天现象,严重影响生产,造成产品不合格。现从生产后,再重新开机时,堵料更为严重。分析其堵料原设备的特点及实际运行情况出发,对试产过程中出因主要有:

3、(1)生产高氮配方时,物料粉尘中尿素含现的问题进行分析,并提出相应整改措施,对设备量较高,尿素吸湿后连带其他原料粘附在风道内壁进行改造。上,慢慢堆积造成堵料;(2)停机后,由于南方空气湿度大,风道中未清理干净的粉尘大量吸湿,黏性1转鼓造粒机变大,重新开机后,极易粘附其他粉尘,缓慢堆积,试产时,中、高浓度的复肥成球率不达标,仅形成堵料;(3)操作过程中,热风温度过高,超过尿为60%左右,低浓度复肥成球率稍好些。其根本原素的熔点132.7℃,尿素熔化缓慢进入风道,其再因在于物料在造粒区的停留时间不够,没有

4、经过充粘附其他物料粉尘,形成堵料。分的粘聚碰撞便进入抛光区,然后出料到烘干输送采取的措施中除调整工艺配方及控制参数外,皮带机。为延长物料在造料区的停留时间,决定在对设备进行的改造主要有:将烘干机前风道管路上转鼓内设置可移动式中间环形挡料圈,将挡料圈通的热引风机改换成喷射引风机,它可通过调节冷风过螺栓固定在筒体内的三根滑轨上,使挡料圈可以进量从而精确控制烟气温度,避免尿素熔化;将烘根据生产品种需要前后移动。生产低浓度复肥时,干机内靠近风道尾端的部分抄板割掉或者改短,可因为物料本身粘性好,成球速度快,因此

5、可将造粒以减少物料被抄板扬起后散落到风道内。改造后风区调短一些,抛光区长一些;生产高浓度复肥时,道没有出现堵料,物料烘干效果良好。混合物料本身粘性较差,成粒速度慢,需要更长的3立式掺混料搅拌机造粒时间,此时可将造粒区调长一些,抛光区短一些:生产中浓度复肥时,物料粘性及成粒速度介于用于原料掺混的设各是2台tp2200mmx500nm't高浓与低浓之间,中间挡料圈可在居中位置。转鼓的立式掺混搅拌机,所配电机为立式7.5kW电机,造粒机改造后,成球率提高到了85%~90%。减速机为立式摆线针轮减速机。由于在

6、南方空气湿度大,原料极易吸潮,且具有一定的黏性,极易粘作者简介:韦毅(1979.),男,工程硕士研究生,工程师,E-mail:506734014@qq.com收稿日期:2010-09-21化工技术与开发第4O卷贴在搅拌盘壁上,形成密实的物料黏结层,造成机在复混肥生产中,我们使用的是9800ram的链内摩擦力增大,使掺混搅拌机承受过大的负荷,时条破碎机。物料在机内破碎过程中,由于链条转子常造成电机过载,影响生产。如果在生产过程中要的高速旋转,形成极强的离心力,物料极易粘贴在经常停机清料,势必会影响产量,

7、所以我们采取的破碎机的内壁上,形成密实的物料黏结层,造成堵措施是在投料口加设活动式粗钢筋隔网,避免太大塞,停机清理时费时费力。由于橡胶表面光滑,且的料块进入搅拌机,在投料槽内衬塑料板,减少物弹性好,用其做成圆形橡胶简作为破碎机的内壁,料粘结及内摩擦力,同时将电机更换成12kW电机。用碳钢板做保护外壳,在保护壳上开装更换橡胶内改造后设备运行稳定,再没出现电机过载现象。筒的手孔3个。破碎机改造后,每班黏料堵机的次数明显减少。如出现堵料,也很容易清除在橡胶内4皮带输送机壁上的物料,只要打开手孔,用棍子清理即

8、可。目前多数复混肥生产企业都倾向于用皮带机6结语输送物料。它的特点是结构简单,维修方便,噪声小,输送量大,不易堵塞。然而,由于尿基复混肥经过设备改造,生产过程中粘结堵料现象极少生产的粉尘大,物料易潮解等,造成皮带输送机的出现,生产负荷稳定,交接班停车清料时间由2h运行环境差,直接影响输送带接口的使用寿命。皮左右减少到0.5h,成球率从60%提高到85%~90%,带胶接接口常因受潮开裂,甚至从接口处断开,造实际生产能力达到装置设计能力,产品质量合格稳成停车

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。