从铅阳极泥中综合回收金属碲的生产实践-论文.pdf

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湖南有色金属第30卷第2期42HUNANN0NFERROUSMETALS2014年4月从铅阳极泥中综合回收金属碲的生产实践王强,熊德强,许军(郴州市金贵银业股份有限公司,湖南郴州I423038)摘要:为了提高综合回收能力,解决电银中碲超标的质量问题,通过合理捕捉和电积等方法从铅阳极泥中回收金属碲,文章阐述了金属碲回收的工艺流程及设备选型,通过实践取得可观的环境效益、社会效益、经济效益。关键词:金属碲;生产实践;效益中图分类号:TF843.5文献标识码:A文章编号:1003—5540(2014)02-0042—02碲是一种稀有元素,在地壳中的含量很少,由于电积造液反应式:TeO2+2NaOH=Na2TeO3+碲具有特殊性质,这些年被人们认识而广泛应用。H20。铅阳极泥中基本都含有一定的碲元素,而在铅阳极1.2工艺流程泥冶炼过程中大都没有进行合理的回收,导致大部从碲渣中回收金属碲的工艺流程如图1所示。分碲元素进入冶炼烟尘,还有一部分随粗银进入到碲渣自来水●__-●——银电解工序,这样也使电解银经常出现碲超标而达水不到1银标准。鉴于此,从铅阳极泥中回收金属碲不但有较好的经济价值,还可以减少排放、改善电解银质量,符合目前国家提倡的循环经济的要求。郴州市金贵银业股份有限公司是一家年产白银近500t囱的冶炼企业,有先进的生产工艺及高效的环保设施。银冶炼生产线每年可处理铅阳极泥干重达6000t,圆其中碲含量在0.6%~0.8%,碲金属量约36~48t。公司一直注重综合回收,在今年初决定上碲回收生囱产线,计划年产精碲10t以上,年产值约800万元。1工艺流程I虫I1.1工艺原理囱l铅阳极泥在氧化精炼工序后段通过合理控制温ll—T一[度,加入适量氧化剂,使金属碲以亚碲酸钠形式进行合理捕捉,产出含碲8%左右的碲渣,再把碲渣通过球磨一浸出一净化一中和一电积一铸型,产出符合一幸回l烘丑国标要求的1碲锭。主要反应方程式如下:压圃回净化反应式:Na2s+Me=MeS+2Na;渣匦Ii解涛lI中和反应式:Na2TeO3十H2SO4=TeO2+Na2S04匕厂碲锭+H,0;(入库)图1工艺流程示意图作者简介:王强(1978一),男,本科,主要从事冶金生产技术和管理工作。 第2期王强,等:从铅阳极泥综合回收金属碲的生产实践43g/L;Te180~220g/L;Se<0.3L;Pb<0.003g/L;2金属碲回收工艺控制条件Cu<0.001L;Fe<0.01g/L;Bi<0.09WE;(2)电2.1球磨解液温度l8~24℃;(3)电流密度25A/IIl2~35A/m;将含碲8%左右的碲渣人工破碎至1O~30mm,(4)槽电压1.5~2.8V;(5)电流强度50~80A;装入湿式球磨机磨细至0.15~0.125mm以下,球磨(6)同极距50mm;(7)周期15~20d。时要求碲渣:水=1-1,保持良好液固相结合,启动球2.8精碲铸型磨机4h后放出料装入浸出罐。将析出碲放入用蒸馏水泡洗至中性,放人烘干2.2浸出箱内烘干,将烘干的析出碲放入石墨坩埚中,用电炉亚碲酸钠溶于水,而碲渣中的碲有85%~95%加温到550~600℃熔化,用石墨棒进行搅拌,使钠以亚碲酸钠存在,将球磨液装入浸出槽,冲稀至原体捕集在石墨棒上,以达到除去钠的目的,浇铸时,由积的三倍,加温搅拌,加入适量的硫化钠,温度>远到近吹风冷却,保证碲锭表面有美丽的树枝花纹。95℃,浸出6h过滤,滤渣进行二次浸出。通过浸出3主要设备选择使碲和不溶于水的杂质分离。2.3净化球磨机:根据工艺的要求,按照年产精碲10t,碲净化是利用一些重金属离子能与硫化钠反应生成渣含碲6%,一年处理碲渣约210t,每年按300d有难溶于水的硫化物沉淀而除去。将浸出滤液泵入净化效生产时间计算。每天处理碲渣约700kg,考虑到罐,加温95℃,然后加入硫化钠,加入量为4~7L,搅经济运行原则,球磨机处理量定为每次300kg。主拌1h后,检查终点,结束后将滤液放入离心机过滤。要技术性能:规格q~900×1400;进料量300kg;操2.4中和作周期3~4h;传动方式为机械传动。利用亚碲酸盐在一定pH值范围内,能水解沉淀浸出罐的设计:浸出罐配套于球磨机,球磨液固成二氧化碲,除去部分硒、砷杂质。将净化液泵入中比为:固:液=1:1,将球磨液泵人浸出罐,冲稀至体和罐,用1:4的稀硫酸中和,温度70~80℃,使pH积的三倍,加温,机械搅拌,体积为1.5m左右。浸值5~6,生成二氧化碲沉淀,大部分硒以亚硒酸残留出罐选择2m电加热浸出罐,辅助蒸汽升温。浸出于溶液中,从而达到除硒的目的,中和得到的二氧化液采用SS600离心机过滤,滤液泵入净化罐。泵型碲用热水洗涤三次即可。号选择:2PNLB~20一J—l,q=201TI/h,H=20m。2.5二氧化碲煅烧净化罐及中和罐的设计:净化罐及中和罐配套于杂质硒以二氧化硒存在二氧化碲中,二氧化硒浸出罐,大小与浸出罐同型号,净化液过滤与浸出液在315℃升华,通过煅烧除去。在不锈钢盆中放人过滤共用一台离心机,中和液过滤采用SS450离心机。二氧化碲40kg左右,料层厚5cm,通电升温至390造液罐的设计:配套上道工序,采用1.51TI罐。~450℃,在该温度区间下煅烧6~8h,二氧化碲呈电解槽设计:按精碲产量10t/a,有效时间按淡黄色或白色即可。300d计算,电解槽选择l0个,大小为7900mm×2.6溶解造液600mm×640mm,材质为PVC硬塑板焊接。在造液罐中按二氧化碲:水=1:5的比例加入蒸铸型机设计:铸型机采用中频电炉,配铸型用电馏水,加温至80℃再加入二氧化碲,利用二氧化碲动葫芦,设备型号:中频电炉KGPS一100/2.5,电动能溶于氢氧化钠生成亚碲酸钠溶液,供电解用液。葫芦CD2t9m。2.7电积4实践效果开槽前,洗涤阴、阳极和导电棒、导电板,然后装槽,每槽7片阴极,6片阳极,利用各金属析出电位不公司金属碲回收项目2013年元月份正式启动,同,电积进行分离杂质,碲电积过程的实质是:电解利用现有的厂房进行改造,项目总投资100万元。槽中装入经过净化的亚碲酸钠溶液(碲180~220项目建设工期5个月,通过试产,回收效果较好,于7g/L,氢氧化钠80~100g/L),并装入不锈钢板阳极、月份正式投入生产,至11月份时产出精碲3t,主含阴极,当电流通过电解液时,在阴极上析出碲。量均在99.99%以上,所有杂质符合国家1精碲产品技术条件如下:(1)电解液成分:NaOH80~100(下转第80页)

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