锚下预应力检测报告

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1、锚下预应力检测报告1概述受陕西铜旬高速公路建设管理处委托,我公司于2014年7月5在铜旬高速公路3合同段1号梁场金马大桥2#左幅16—3梁锚下预应力质量进行检测。2检测内容、抽检频率及执行的技术标准2.1检测内容桥梁工程梁(板)质量检测内容为:预制梁(板)锚下有效预应力检测。2.2执行的技术标准1《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011;2《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004;以及本工程经批准的施工图、设计文件、变更设计和业主下发的相关文件。3检测方法、原理及仪器设备采用锚下预应力检测仪,智能千斤顶施加与锚下预

2、应力方向相反的拉力,单根单向张拉,在二维坐标系内建立拉伸位移——拉力曲线,分析曲线斜率变化过程,如果斜率相对稳定,继续施加拉力,如果斜率突变,曲线上突变点对应的拉力数值即为锚下预应力数值。4质量评定标准及处治方法4.1质量评定标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)“张拉锚固后,预应力筋在锚下的有效应力符合设计张拉控制应力,两者的相对偏差应不超过±5%,且同一断面中的预应力束其有效预应力的不均匀度应不超过±2%”。4.2检测控制检测值小于设计值的95%在检测过程中均将钢绞线补张到设计值的100%。检测值在设计值的95%和

3、设计值的100%之间的在检测过程中均将钢绞线补张到设计值的100%检测值在设计值的100%和设计值的105%之间的,将不进行张拉。检测结果钢绞线超张超过设计值的105%,上报委托单位通知施工方将钢绞线放张,并且重新穿钢绞线且重新张拉。5检测结果及建议5.1检测结果1N1右单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度2.7%,整束预应力偏差2.6%,合格;2N1左单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度2.43%,整束预应力偏差2.6%,合格;3N2左单根锚下有效预应力大小优良;同束不均匀度3.65%,整束预应力偏差-0.69%,合格;4N2右

4、单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度6.98%,整束预应力偏差1.27%,合格;5N3左单根锚下有效预应力大小优良;同束不均匀度0.97%,整束预应力偏差-1.93%,合格;6N3右单根锚下有效预应力大小较差;同束不均匀度1.46%,整束预应力偏差3.63%,合格;7、同断面不均匀度5.34%,不合格。5.2分析(1)放置波纹管时,可能与设计弧度存在偏差,引起孔道内的摩阻力增大或者减少,影响同截面预应力不均匀度。(2)施工人员在钢绞线穿束时,必须进行梳编穿束。在N2右中S1束力值为173.3KN,S3力值为186.3KN,差值达到了1

5、3KN,钢绞线可能在波纹管内部相互缠绕,造成了钢绞线受力偏差过大;(3)在采用两台以上千斤顶对称同步张拉时,各千斤顶之间同步张拉力的误差偏大,在N3左S1力值为173.9KN,但是在N3右S1力值却达到了185.5KN,差值为11.6KN。对同截面不均匀度产生影响5.3建议(1)严格按照设计及规范要求进行预应力筋的锚固,尽可能减小锚具变形、预应力筋会所造成的预应力损失;(2)施工过程中严格按设计及规范要求步骤放置波纹管,确保浇筑砼及振捣时不产生位移和变形。钢绞线必须梳编穿束,精确施加应力,保证每束钢绞线预应力均满足设计及规范要求。(3)千

6、斤顶可能存在碰撞后发生偏差,建议对千斤顶进行再次标定,重新计算回归方程。更加精准的控制预应力达到设计及规范要求。(4)本次仅对一片梁进行检测,采样单一。建议对同标段同类梁型进行检测,以便总结普遍性用于指导施工。6附件(1)铜旬高速公路3合同段1号梁场金马大桥2#左幅16—3梁锚下预应力检测结果汇总表;(2)锚下预应力P—S检测图。

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