高炉炉况失常案例分析

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1、高炉炉况失常案例分析文章发表时间:2015.06.2416:00:541炉缸大凉与冻结1.1炉缸大凉与冻结的征兆及处理炉缸大凉到冻结是一个量变过程,炉缸冻结是最严重的事故之一,一旦发生则影响生产、损坏设备,人力物力遭受巨大损失。近年,由于高炉大型化、综合条件的改善、操作水平提高,这类事故大幅度减少。炉缸大凉和冻结的征兆:急剧炉凉;因炉凉引起崩料、悬料、管道等炉况失常;铁口难开;随着炉凉的发展,风量自动减少;风压升高;大型管道发生前必有一段吋间压差升高;如果因炉内漏水引起,则冻结前可能出现风口与二套间、二套与大套间、大套与法兰间向外流水;铁口发潮、冒气甚至流水;炉顶煤气中H

2、2含量升高。炉缸大凉与冻结的原因:炉况失常处理不当;崩料•连续崩料,恶性管道、煤气流分布严重失常,炉凉时的崩料、坐料;操作失误;大量冷却水漏入炉缸;长期休风或封炉;原、燃料质量突然恶化;设备事故;突发自然灾害;高煤比时突发停煤,处理不当。炉缸冻结处理的关健点:熔化低温物料,速排低温渣铁。具体方法:1)加够净焦,焦炭容积/炉缸容积为0.5-2.0;2)形成小冶炼区,吃月饼方式;3)按单风口风量送风;4)排出冷渣铁;5)慢捅风口;6)加强炉前工作;7)长期休风减少冷却水。1.2炉缸冻结处理案例某钢厂2025m3高炉装错料造成炉缸冻结的处理案例。1)炉缸冻结的原因3月3日屮班(

3、17:58-23:22,长达5h24min)因上料程序出错,连续加入高炉27批净烧结矿而没装焦炭(R=1.35热矿、1014t),直到快交班时才察觉,此时已装2245.831烧结矿,29t石灰石,发现时间晚,处理措施拖延时间较长,造成炉缸冻结。2)处理过程处理过程是:(1)送风换料;(2)吹料,试图将冷料吹出;(3)扒料,割开炉皮将冷料扒出。(1)第一步继续送风换料从装错料到发现己持续生产5h,发现后立即休风堵风口,复风时开风口,具体见表开、堵、吹开、自动灌渣、直至烧穿,这期间共装入17批净焦(计165.69t),为恢复炉况打下了基础。左边风口平均只工作2.5h,右边风口

4、平均工作5.21h,而2号风口工作了8h26min,说明:a开3个风口也多了;b—旦吹开要想法堵上;c捅开风口更着急了。(2)第二步吹料“吹”就是两个风口送风,另一个风口为出料口,以期将炉料吹出。即采用13、16号风口送风,以15号风口为出料口。吹风时间共316min,热风压力为0.078-0.225MPa,风量为0-1200m3/min,共吹八次。结果只吹出28t焦炭、9.5t烧结矿。吹炉结束后发现炉缸焦炭迁移现象。(3)第三步送风吹料实际没达到预想目的,研究决定不扒料了而采取送风。3号风口前吹成的空洞填入2・3t新焦,13、14号风口向炉内加铝锭13块,15号风口做临

5、吋出铁口,16号风口为送风口。3月6日15:30送风,风压0.02MPa,风温5000C,风量无显示。22:14-22:20间13.17号风口吹开,22:40休风堵住这两风口,全天装焦38.2t,打开渣口无渣。3月7日7:40,14号风口吹开,风压0.02MPa,风量升到529m3/min,多次打开渣口无渣。13点开铁口出铁30t,17:10打开17号风口,风口工作正常,风量650m3/min,风压0.04MPa,全天装焦134t,出铁105t,但无渣。3月8日夜、白班13>14>17号风口工作正常,风压提0.05MPa,风量加至800-850m3/min,风温840°C

6、,9:30-11:00休风,烧开18、19号风口并堵泥,17:00打开18号风口,工作风口增至4个,铁口只出铁不出渣,20:35打开西渣口出渣30t°渣热炉温冋升,23:20打开19号风口,截至加矿石前共加焦532t,大约相当加错料的热量。CO2含量已降到4.5%-6%,预示已全烧焦炭。8tl17:25开始加入笫一车矿石接着以开炉焦比分段调整焦炭负荷,采用倒装与倒分装装料。7日铁含⑸]:0.6%-0.58%,8日铁含⑸]:1.23%,9日[Si]:0.9%-3.096%,10日⑸]:4.52%-2.71%03月9日3:45开13风口,4:55开12风口,8:50-10:1

7、5休风处理20、21、22号风口,15:20开20号风口,23:20左右风管烧穿,休风处理并开21号风口。10010:14-12:36休风处理15号风口。12H14:20-16:46休风处理南西渣口炭砖套,工作风口增至18个。9-13日按日标计划管理来恢复炉况,临吋铁口没用上。经过9个日夜不断努力,排除了这次意外事故,炉况恢复正常。2炉缸渗铁与烧穿2.1炉缸渗铁与烧穿原因随着炼铁生产的发展,近年来出现多座高炉渗铁和烧穿事故,其原因有设计上的、筑炉上的、也有生产操作上的。例如有冷却强度与选用的砖衬和冶炼强度不匹配,还有设计师为节

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