唐钢1号高炉强化冶炼实践

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1、2008年12月河南冶金Dec.2008第16卷第6期HENANMETALLURGYVol_16No.6唐钢1号高炉强化冶炼实践葛玉春马明鑫(唐山钢铁股份有限公司)摘要对唐钢1号高炉强化冶炼操作进行总结,通过精料,调整送风制度,优化装料制度,专家系统应用和加强管理等措施强化冶炼,高炉取得较好的技术经济指标。关键词大型高炉强化冶炼专家系统PRACTICEoFINTENSIFIEDSMELTINGoFTANGSTEELSNO.1BFGeYuchunMaMingxin(TangshanIron&SteelGroupCo.,Ltd)ABSTRACTThe

2、operationofintensifiedsmeltingwasconcludedforNo.1blastfuranee,Byusingbeneficiatedburdenmaterial,changingblastsystem,optimizingchargingsystem,usingexpe~systemandstrengtheningmanagement,thegoodtechno—economicindexofblastfurancecometrue.KEYWORDSlargeblastfurnaceintensifiedsmelti

3、ngexpe~system0前言和2个铁口,炉底和炉缸采用陶瓷杯结构,上料系统唐钢1号高炉有效容积2000m,原地由1260设焦丁回收系统,采用BLT顶部装料系统,炉身上ITI。扩容改造完成,高度保持不变,高径比由原来的部为砖壁合一的薄炉衬,炉腰和炉身下部(六、七2.79降低到2.27,是矮胖型高炉,投产后炉况波动段)为铜冷却壁,串联软水密闭循环冷却系统,霍戈大,适应外部变化能力差,炉墙下部频繁结厚,不能文内燃式硅砖热风炉。该高炉于2005年3月28日保持一个合理稳定的操作炉型,限制了高炉强化冶开炉,投产7天时间利用系数达到2.0t/(In.d)

4、以炼,各项技术经济指标偏低,严重影响了唐钢的生产上,实现大修高炉快速达产,通过加强上下部调剂,和发展需要,为此,通过摸索上下部制度,结合原燃改进高炉操作,克服原燃料条件不利影响,冶炼强度料条件变化,建立合理稳定操作炉型,加强炉前和软水平不断提高,技术指标不断优化,达到高炉利用系水系统管理等措施强化冶炼,优化技术经济指标。数2.36t/(in’.d),入炉焦比370kg/tFe,煤比150kg/1概况tFe,综合冶炼强度1.235t/(ITI.d)的较高水平,高唐钢1号高炉的炉缸直径10.2m,有26个风口炉部分技术经济指标见表1:表1部分技术经济

5、指标注:2008年第一季度,焦炭质量大幅F滑,影响指标优化提高。2高炉强化冶炼措施在大风量、高顶压、高风温、高负荷的生产条件下仍2.1精料能保持炉况稳定顺行。高炉生产要达到高产、优质、精料就是提高原燃料质量,它是高炉强化冶炼低耗的目的,在高炉设备条件已确定的情况下,必须的基础,随着高炉生产不断向大型化和A动化发展从高炉操作和原料质量两方面人手,其中原料质量以及对高炉操作和节能提出越来越高的要求,需要尤为重要,精料的内容是高炉炼铁渣量要小于进一步改善原燃料质量,做到精益求精,以保证高炉300kg/tFe;成分稳定,粒度均匀;冶金性能良好;炉联系人:

6、马明鑫,工程师,河北.唐山(063000),唐山钢铁股份有限公司炼铁厂;收稿日期:2008一l】—26河南冶金2008年第6期料结构合理。唐钢l号高炉共有26个风口,2007年8月9日2.1.1优化配料结构借定修的机会,将l9风口由q)120mm×470mm调唐钢经过科学配矿研究冶金性能试验,1号高整为~130mm×450mm,将1,6,13风口由炉确定合理的炉料结构为:烧结矿(72%)+球团矿中120mm×470ram调整为120mm×450mm,风口(10%)+澳矿(13%)+麦克矿(5%),此时生矿比布局更加均匀合理,风口面积由0.3353

7、m增大到保持在18%左右,通过调整烧结矿和球团矿的配比0.3373m。,有利于增大风量,加大风口前焦碳的燃调整炉渣碱度,人炉矿石品位达到58%左右,渣量烧速度,以提高冶炼强度,同时适当发展边缘气流,大幅降低,渣铁比降到334kg/t.Fe,入炉矿石品位提基本消除炉墙粘结问题,使边缘气流和中心气流分高,渣量降低有效改善料柱透气性和透液性,有利于布合理,保证炉料顺利下降。炉况的稳定与顺行。新一烧投入生产,烧结矿产量2.2.2高风温增加,由于澳矿价格上涨,2007年12月21日开始高风温是高炉提高煤比,降低工序能耗和降低下调生矿配比到10%左右,相应熟

8、料比提高到90%成本的有效措施,1号高炉充分发挥霍戈文内燃式左右,虽然人炉矿石品位有所降低,但炉料的还原性硅砖热风炉的优点,风温稳定使用

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